在完成公司三臺階成本指標基礎上,降本2000萬元;煤氣回收量、工序能耗、鋼鐵料消耗等指標創(chuàng)歷史最好水平
面對嚴峻市場形勢,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠狠抓噸鋼降本增效616元措施落實,進一步改善指標、挖潛降本。9月份,該廠煤氣回收量噸鋼達到146.2立方米、工序能耗噸鋼降至-18.22公斤標準煤、鋼鐵料消耗噸鋼降至1060公斤、合金成本噸鋼降低24.7元,在完成公司三臺階成本指標基礎上,降低成本2000萬元。
該廠加強“優(yōu)化鋼渣配吃以降低鋼鐵料消耗”攻關。加大大塊鋼渣回收力度,保證大塊鋼渣不出廠,同時將9號渣池作為落錘場地,處理回燜不碎的大塊鋼渣,確保全部回吃大塊鋼渣廢鋼;加大轉爐配吃燒結返礦攻關力度,在保證生產(chǎn)順行和產(chǎn)品質量基礎上,努力減少礦石使用比例,較完全使用礦石噸鋼減少鋼鐵料消耗3.2千克,噸鋼降本7元;優(yōu)化改進渣處理流程,自行設計制作了廢鋼分離篩,徹底對精煉白渣進行鋼渣分離,提高精煉白渣廢鋼回收量,基本杜絕了含鐵物料流失。同時,該廠還改進了脫硫工序鎂粉鈍化工藝,減少鎂粉氧化損失,提升鈍化鎂粉質量。目前,該廠噸鐵鎂粉消耗量約為1.1公斤,較之前降低0.3公斤,每月降本88.2萬元。
強化自產(chǎn)資源回收,降低各種能源介質消耗。該廠加強煤氣、蒸汽回收設備的點檢力度,確保設備長期處于最佳運行狀態(tài),杜絕因設備故障而造成煤氣、蒸汽等能源浪費;嚴格推行煤氣、蒸汽回收情況《工藝操作人員每班匯報制度》和標準化作業(yè),減少人為因素對能源回收的影響。同時,該廠加大RH精煉爐浸漬管、真空槽和鋼鐵包的烘烤管理,杜絕長明火和烘烤強度,提高烘烤效率,并通過優(yōu)化風機控制模型、LF精煉爐生產(chǎn)組織模式和提高RH精煉及簡易線過鋼量等措施,進一步降低噸鋼電耗。9月份,該廠噸鋼煤氣、蒸汽回收量分別達到146.2立方米和92公斤,全工序能耗噸鋼達到-18.22公斤標準煤。
針對品種鋼比例不斷增加的情況,該廠一方面加強品種鋼合金成分優(yōu)化,在保證產(chǎn)品質量前提下,盡可能采用價格較低的合金料;組織技術人員采取跟班指導的方式對所有班組進行“成分下極限控制”培訓,加大對成分超出范圍班組的考核力度,減少各種合金成分出現(xiàn)“中高限浪費”現(xiàn)象。另一方面,加大“轉爐、鋼包低吹”、“降低轉爐終點鋼水氧化性”等攻關力度,減少合金成分在生產(chǎn)過程中的損失,力爭合金利用率最大化。9月份,該廠在完成公司品種鋼生產(chǎn)任務的同時,噸鋼合金成本降低24.7元。